車間的實習(xí)總結(jié)
經(jīng)過了近半個月的實習(xí),看了不少,問了不少,聽了不少,嘗試了不少……總覺得心里有好多感觸和想法,特寫此總結(jié):
這是我第一次正式來工廠,加入到工廠和工人的行列,有說不清的感覺。但似乎體驗到了生活,感受到原來賺錢那么艱難,之間的夢想和傲氣似乎被打壓下去了。但是既然來了,既然在這里,就得“用心”去做,去想。
經(jīng)過這近半個月的時間,已基本了解了節(jié)能燈的原理,它的四部分構(gòu)成(燈頭,塑件,電子鎮(zhèn)流器,燈管);并重點了解了電路板上每一個元器件(名稱,特性,作用,種類);基本掌握如何判斷每一個燈合格與否;學(xué)會了怎樣檢查電路板,焊錫情況,繞絲情況,整燈情況,包裝情況等。我感覺現(xiàn)在對電路板上的每一個元器件的認(rèn)識還是不夠到位,因為我還無法清晰的表達(dá)出他們的性能與種類,特別是名字與實物無法對照學(xué)習(xí)。
這些天我走過,看過,學(xué)習(xí)過每一條生產(chǎn)線,收獲是有的,但也發(fā)現(xiàn)了問題。
1、包裝線
問題:在包裝線學(xué)習(xí)的那兩天,竟然發(fā)生了一個嚴(yán)重的事故,不同色溫的燈放在同一托盤上,不管是誰犯的錯,都有我的原因。事情正好發(fā)生在我在的那天,而我也有放錯被發(fā)現(xiàn)了的前提,但我不能承認(rèn)就是我犯的錯。但有我的責(zé)任,因為我是以檢驗員的身份在那里的,怎么可以發(fā)生那樣低級和嚴(yán)重的錯誤呢?--印象深刻
原因分析:
(1).員工包括我在內(nèi)的疏忽
(2).當(dāng)時托盤不夠,燈被暫時放在地上過
(3).清洗燈的為了方便,將清洗好的燈沒有規(guī)律的亂放,到處都放
“3U,2700K”
對策 (1).將每一托盤旁樹上醒目標(biāo)簽,例如
(2).規(guī)范清洗組的擺放位置
2、插件線
問題:在插太極電路板初始,發(fā)生了兩條線互拿對方元器件,而導(dǎo)致5.6與3.3的電解混淆,差錯,(幸虧發(fā)現(xiàn)及時)
原因分析:
(1).員工本身認(rèn)識不到位,心急,疏忽
(2).領(lǐng)班人未交代到位
(3).員工缺乏專業(yè)知識
對策 (1).班組長在布置工作任務(wù)時,須明確,并確保每一員工都知道了
(2).須對員工進(jìn)行基本知識培訓(xùn)
問題:加班到最后,保險絲電阻少了300多,導(dǎo)致無法完工
原因分析:(1).物料領(lǐng)取的失誤
對策 (1).加強(qiáng)上下的銜接和配合
3、清洗組
問題:領(lǐng)取老練后的燈時顯得無序,都是自己去搶一樣的搬,這樣容易造成員工之間的惡性競爭
原因分析:(1).盲目計件
對策(1).班組長進(jìn)行協(xié)調(diào),可以適當(dāng)根據(jù)個人速度分配量
(2).如果先清洗好的,有班長進(jìn)行再調(diào)解
(這個問題感覺不太成熟)
4、制燈線
說不清是什么問題,只是提點想法。
在線末增加一個人,和現(xiàn)在的試亮員一起,剪燈頭線,和檢查塑件卡到位沒,燈頭旋緊沒有等。
5、對于崗位檢的設(shè)置
現(xiàn)狀分析:第一車間,關(guān)鍵在于插件線和補(bǔ)焊線。插件線已經(jīng)有檢驗員了,而且工作還是很負(fù)責(zé)的,也很仔細(xì)。至于為什么在后面會發(fā)生那么多問題,我還沒有想通,因為我在那里檢查的時候,發(fā)現(xiàn)要逃過檢驗員的漏洞還是很難的。至于補(bǔ)焊處已經(jīng)有試亮了,要安排全檢的話似乎很難,幾個人補(bǔ),一個人看,這很有難度。
第二車間,就在于制燈線了,我感覺上面我的提議還是不錯的。但對于個人組,看來有待考慮和討論。
這是我現(xiàn)在還不成熟的總結(jié),須領(lǐng)導(dǎo)給與指點和分析,我將繼續(xù)學(xué)習(xí)和總結(jié)。
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